江蘇省淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發區飛(fēi)耀路5號
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222005
提到江蘇52久久青青農牧股份有限公司,業內(nèi)同行都會不由自主的豎起大(dà)拇指,產品堪稱行業一流(liú)。走進52久久青青股份淮安(ān)正昌飼料有限(xiàn)公司的生產車間,你會被各種(zhǒng)現代化的製造設備所吸引,可能不易注意到那些在一線忙碌的產(chǎn)業工人。可正(zhèng)是這些名不見經傳的新(xīn)時期技術型工人,不斷創新發明、克難攻堅,保證了畜牧(mù)水(shuǐ)產業(yè)多(duō)樣化(huà)的生產需要,源源不斷地(dì)把尖端的新產品送到養殖戶(hù)手中,淮安正昌膨化(huà)車間的張鳳龍班組(zǔ)就是他們中的傑出代(dài)表。
2019年,為滿足泥(ní)鰍規模化養殖(zhí)需要,淮安正昌科研人員進行了泥鰍專用料的開發,研製成功粒徑隻有1毫米的泥鰍專(zhuān)用飼料。這種比(bǐ)菜籽粒還小的飼料,對生產工藝、設備(bèi)等要求極高,生產難度較大,直接影響了產品市場供應和大(dà)麵積推廣。
如何打破這一技術瓶頸,是張鳳龍班組一直思考的問(wèn)題(tí)。春節(jiē)一過,在生產總監徐業虎、生產主管彭(péng)利(lì)軍的(de)帶領(lǐng)下,全班組8名同(tóng)誌克服新冠疫情影響,撲下身子(zǐ)開(kāi)展技術攻關。
他們首先認真研究了這一技術瓶頸的根本問題(tí)。尋(xún)找到與設備改進、技術參數把控相關的三個關(guān)鍵節點:一是半成品中出現鏽渣(zhā),是由半成品倉氣動門和料位器(qì)插門的鐵質材料造成的,需(xū)要改進排除;二是螺旋螺杆機的製粒精度不夠,是設(shè)備本身技術(shù)參數與產品(pǐn)要求的不對稱造成的,需(xū)要重新計算設定;三(sān)是出現積碳(tàn)、積塊堵機(jī)問題(tí),是(shì)槳葉根部間隙過小和設備控製與電流提示不同步造成的,應當進行實驗、調整。
找準(zhǔn)了問題的症結,於是他們進行了大(dà)膽革新和深入(rù)過細的探索、試驗。將部分(fèn)鐵質部件全麵改成不鏽(xiù)鋼材料,並在料位器插門上加裝強磁塊,用以吸除料(liào)中(zhōng)細微的鏽渣;調(diào)整槳葉間隙,定時進行清理,杜絕積塊的(de)發生;修正主機運行電(diàn)腦控製程(chéng)序,消除蒸(zhēng)汽供應時間差,提(tí)高設(shè)備間的同步程度。
特別是通過精確計(jì)算螺杆機製(zhì)粒精度,並經反複試驗,將設備參數調整到恰當的狀態。針對螺旋螺杆(gǎn)機在製粒過程中的“卡殼”現象,通過連續不斷的跟蹤測試,摸索(suǒ)出一套行之(zhī)有效的參數標準。原有蒸汽溫度熱量較高,容易造成料糊和硬斑,將溫(wēn)度適當調低。同時對半成品含(hán)水率進行調整,提高半成(chéng)品濕度,使之易於擠壓成型。
此外,加強(qiáng)與技術部(bù)門的溝通協作,優化原料(liào)配方設計,調減粗纖維含(hán)量高原材料的用量,控製了模具堵塞的發生。
張鳳龍(lóng)班組上下一心、不怕吃苦、勇攀高峰,經過連續七天的奮戰,開機試產一(yī)次性成功,攻克了微小徑膨化料生產的難題,得到了(le)公司領(lǐng)導和同(tóng)誌們的一致稱讚!袁(yuán)珍虎董事長說:“創新是企業發展永恒(héng)的動力。52久久青青員工就是要做別人做不到(dào)的事,當一流的員(yuán)工(gōng),造一(yī)流的產品,勇(yǒng)立行業潮頭(tóu),敢當(dāng)行業標杆!”
戰疫(yì)情精神振奮,幹工(gōng)作鬥誌昂揚。淮(huái)安正(zhèng)昌飼(sì)料(liào)有限公司全體員工立誌逆勢創奇跡,業績超去年,為早日實現52久久青青轉板升級目標作出更大貢獻!
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